碳源的价格水涨船高,污水厂如何减少碳源投加量来降低成本?

 行业动态     |      2021-11-04 08:28:05

碳源的价格水涨船高,污水厂如何减少碳源投加量来降低成本?

降低碳源投加量

       某污水处理厂采用A2/O工艺,污水来源均为生活污水。系统运行过程中存在碳源不足的问题。

       为提高脱氮效率,保证出水总氮浓度达标,采用甲醇作为外碳源,投加点位于厌氧段入口。实际运行证明,出水水质稳定达标,但缺点是甲醇消耗量大,运行成本高。

       经过调查研究,污水处理厂决定通过调整碳源投加量,改变内回流流向和比例,提高脱氮除磷效果,降低碳源投加量,降低污水处理厂运行成本。

1、调整碳源投加点。

       额外的碳源主要保证缺氧段有足够的有机物供反硝化细菌使用,从而提高反硝化效率。

       为此,该厂操作人员调整了A2/O池厌氧段入口至缺氧段的甲醇投加点,并合理调整了甲醇投加量(当进水浓度和C  /N值较低,出水TN值呈上升趋势时,投加量增加,反之,投加量减少),同时进行了相应的工艺控制,以满足生产运行要求,保证出水水质达标。

       在调整碳源投加点前,甲醇先在厌氧段消耗一部分,再进入缺氧段进行反硝化。调整后,全部甲醇用于反硝化,避免了厌氧阶段甲醇的消耗,大大降低了甲醇的消耗。


 


碳源投加点


       从结果数据来看,该装置甲醇日均消耗量降低了45.9%左右,大大降低了运行成本。同时,降低甲醇用量后,所有水质参数均可达标。

2、改变内部回流流向。

       根据除磷理论,为了获得更高的除磷率,磷的释放必须充足。同时,只有在严格的厌氧条件下,聚磷菌才能从体内释放出大量的磷而变得饥饿,从而为好氧阶段大量吸收磷创造了条件。污水厂内回流分别进入厌氧段和缺氧段,一方面,部分硝化液回流至厌氧段,增加了厌氧段的DO浓度,不利于磷的释放,硝化液对聚磷菌的磷释放有抑制作用;另一方面,为了保证反硝化的顺利进行,必须保证严格的缺氧状态,而硝化液部分回流至厌氧段,使得缺氧段环境难以保证。

       因此,为了提高除磷脱氮效率,水厂关闭了厌氧段的回流挡板,使硝化液全部回流至缺氧段。
 

       一般来说,根据生物脱氮除磷的理论,应调整内回流的方向,严格保持厌氧段和缺氧段的DO范围,使所有硝化液都能回流到缺氧段进行反硝化,从而提高反硝化效率。而且消除了硝酸盐对厌氧释磷的抑制,聚磷菌在厌氧阶段释磷和好氧阶段吸磷的能力明显增强,从而提高了生物除磷效果。

3、调整内部回流比。

       内回流比R与脱氮效率直接相关。R值越大,系统总氮去除效率越高,出水TN值越低。但是当R值过高时,也会对系统的脱氮产生负面影响:一方面,内回流区至缺氧区的DO较多,较高的DO浓度会干扰反硝化。另一方面,增加向流量的回流缩短了污水在该国的实际停留时间。

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